今天一大早到达公司,我把昨晚回家修改后的平面模板布置方案交给了王经理,经理表示已经非常接近标准答案了,但是还可以继续优化,于是他给我看了该公司技术部门工作人员做出的方案,面料利用率可以达到90%以上,我看完以后也感觉这些模板就和拼图一样,每一片都找到了属于自己的位置,每一片都紧挨在一起,空隙很小,极大的节省了面料,从而节省了生产成本。
随后经理教我把方案导入到电脑开始裁剪,用的是德国奔马bullmer自动裁床,效率非常高,一张张布叠在一起非常厚,但是裁刀可以迅速将其切开,并且整整齐齐,既省力质量又高。过了一个小时左右,裁床已将大大小小全部裁片裁好,我负责和两个小哥哥把裁片旁边的废料挑拣出来,然后把裁片按照类别放在架子上,有衣服前片、后片、领子、袖子等,还有一些我不认识的裁片,可能是平常日在学校做衣服时做的都是比较简单的,所以衣服有一些部位我没怎么接触过,也叫不上来名字。然后王经理给我介绍了我不认识的部分,让我对衣服裁片有了更加深入的了解。
放入柜子后,我根据品名、款式、颜色、数量、规格将不同的裁片送到不同的检验处,在检验处我和工作人员一起挑出不合格的裁片,再通知裁片处重新裁一份,合格的产品就可以进行装箱了,贴上标签,然后送到裁片储存室储存起来,等待下一个环节的工作人员取走再做成成品。
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